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我公司矿山车间大二破电动机为1台6kV、280kW高压电动机,型号为JSO-1410-8,高压开关柜型号为GG—1A型,内置SN10-10型高压少油断路器,断路器配用CDl0Ⅱ型直流电磁操动机构。因破碎机为重载起动设备,采用直接起动方式,虽然破碎机每天要起动两三次,但由于操动机构动作迅速有力,起动情况一直很好,从未发生过起动跳闸现象。每年只需对开关柜进行一到两次例行检修,断路器的动、静触头及绝缘油都很正常。
一次突然发生起车跳闸现象,A、C两相断路器绝缘油颜色变黑,将断路器拆开后发现动、静触头端部均有明显烧灼痕迹,绝缘油过热碳化。我们对触头进行处理后又换了新绝缘油,重新安装完毕。稍作检查后我们怀疑各断路器动作的同期性不好,重新调整了各绝缘拉杆的长度,使各断路器动作一致,起动试车,情况尚可。
但是当天下午前开车时又发生了严重的跳闸现象,三个断路器内的绝缘油皆由黄变黑,并从其上部气孔冒出黑烟。重新对断路器进行处理后,我们对整个开关柜进行了彻底大检查,首先检查了断路器传动部分及操作机构电气部分,没有发现问题。检查到操动机构的主轴时,发现主轴与操动机构拉杆之间是由一段连接轴相连接,主轴与此连接轴轴套之间通过销钉铆合轴向连接,由于该连接处位置比较隐蔽,不易引人注意。检查中我们发现销钉的一端已折断,另一端轴套上的销孔也已豁开。由此可见,两轴间存在径向相对运动。分析认为,由于破碎机起动时间比较长且频繁,使两轴的连接销钉在起车时受到很大的径向剪切力的作用,以致销孔豁开,甚而剪断销钉,使主轴不能带动断路器合闸到位,因而动静触头接触面不够,才会发生起动电流过大、速断跳闸现象。
为保证以后不再发生类似的事故,我们在机构不动作的情况下将两轴定好位,采用电焊焊接的方式将两轴牢牢地焊接在一起,使其不再发生相对运动。各部分准备就绪后,重新试车,起车状况完好如初,彻底解决了问题,保证了正常生产。
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