大同二电厂装机容量为6×200 MW,其中5,6号机为国内首批空冷式机组,与之相配套的循环泵电动机为匈牙利生产的立式电机,型号为FVKO 906 M16,额定功率为1 200 kW。与1~4号机湿冷机组循环泵电动机不同之处是电机采用滚动轴承,每台电动机有2盘导向轴承(型号为NU238)和1盘推力轴承(型号为29340E),导向轴承润滑脂原为二硫化钼现为XO(倍力)润滑脂,推力轴承润滑油为20号透平油。电动机转子轴上部安装一个巨大的风扇,静子圆周设有通风散热管。 1 存在问题 5,6号机循环泵共配5台电动机,每机2台,1台备用。从1989年投产到1999年电动机运行基本良好。但此后运行状况逐步变差,如检修后的电动机,在运行一段时间后出现异常声音,且声音逐步增大,不得不换用备用电动机。据统计,5,6号机循环泵电动机1998年检修2次,1999年4次,2000年7次,2001年9次,2002年8次,2003年10次。电动机运行周期越来越短,造成检修工作量剧增,材料消耗增大。特别是电动机每次检修需更换3盘SKF进口轴承,价值近2万元,占用日常维护费用的很大一部分。更为严重的是循环泵电动机运行不稳定,已经影响到5,6号机组的安全、稳定长周期运行。 2 原因分析 经分析研究,认为循环泵电动机运行周期缩短是由于轴承受损所致,而造成循环泵电动机轴承受损的主要原因为,磁通脉动造成的轴电压累积,使油膜击穿形成轴电流,轴电流持续不断地对轴承内圈放电,导致轴承滚道产生麻点,这种损害不断扩大,在滚道上形成搓板状的伤痕。此时,电动机的异常声音非常明显,只得换用备用电动机。此外由于电动机的多次检修,风扇互换及紧力面的磨损等原因造成风扇动平衡不好,从而加剧了轴承的损坏。另外,如检修工艺不合理,检修后中心找得不正,也会影响电动机轴承的使用寿命。根据理论分析,轴电流流经下轴承的回路被切断后,将会通过上部和中部轴承构成回路,造成中上部轴承的损害。为了验证对轴承损坏原因的判断,在运行时间最短、轴承损坏最明显的3号电动机上进行了试验: (1) 2002年12月,3号电动机检修时用事先加工好的绝缘套替换了原来的下轴承套。 (2) 2003-01-05,将3号电动机安装在6号机2号循环泵上。运行3个月后,因声音异常,被更换下来。解体检修时发现,下部轴承完好无损,中上部轴承继续受到损害。 (3) 将该电动机修复后, 于2003-04-05,安装在6号机1号循环泵上,2003-07-21,该电动机因声音异常被换下,解体后检查结果与上次一样。 经过2个运行周期的检验,发现以前受损最重的下轴承安然无恙,而受损轻微的中间轴承却出现了严重的损害,上推力轴承的受损程度与以前相当,确证了轴电流损害轴承的观点。 (责任编辑:admin) |